高压旋喷技术在沉桩引孔中的应用

2014-04-15 194 0
核心提示:  核心提示:工程概况xx区位于汾河东岸,属于冲洪积Ⅰ级阶地地貌。主要由第四系全新统人工堆积层、第四系全新统河流冲洪积层

 
  核心提示:工程概况xx区位于汾河东岸,属于冲洪积Ⅰ级阶地地貌。主要由第四系全新统人工堆积层、第四系全新统河流冲洪积层(Q4al+pl)和上更
工程概况
  xx区位于汾河东岸,属于冲洪积Ⅰ级阶地地貌。主要由第四系全新统人工堆积层、第四系全新统河流冲洪积层(Q4al+pl)和上更新统河流冲洪积层(Q3al+pl)构成,以人工填土、粉质粘土、粉土、沙土为主。太钢150万吨不锈钢炼钢工程位于该地层上,地基处理以Φ600高强预应力混凝土管桩为主,持力层为第7层密实中砂层。各层土质情况如下;1—1 杂填土,松散; 1—2 素填土,松散; 2—1 粉土,中密-密实; 2—2 细砂,松散-稍密; 2 粉质粘土,软塑-可塑; 3—1 粉质粘土,可塑-软塑;3 粉土,中密-密实;4—1 中砂,中密;4—2 粉质粘土,软塑;4 粉土,中密-密实; 5—1 粉土,中密-密实; 5 细砂,中密-密实,标准贯入试验实测锤击数N为20.0-50.0击,平均值为35.4击,厚度0.60—5.20m; 6—1 粉质粘土,可塑; 6 粉土,中密-密实,标贯击数N为20.0-45.0击,平均值为31.4击,厚度1.00-10.60m;7—1 粉土,局部透镜体,密实;7—2 圆砾,局部透镜体,密实;7 中砂,标贯击数N为43.0-50.0击,平均值为48.4击,厚度5.00-11.90m,密实。该工程由中冶赛迪设计,PHC桩受力为端承加摩擦,要求桩端进入持力层(第7层密实中砂层)≥2.5d(d为桩直径),随第7层埋深不同,选用18m∼25m不同长度的桩,闭口式桩尖,使用履带式打桩机,D80柴油锤打桩。其中炼钢主厂房共设计PHCAB600a桩3269根,总长73216延米。05年1月18日开工,4月17日完工。打桩开始前,业主根据试桩情况制定了≪PHC桩施工作业指导书≫,停锤标准执行标高和贯入度双控原则,贯入度为最后三阵十击每阵≤40mm,并按设计要求锚入持力层。但实际施工普遍沉桩不到位,于是将标准提高为最后三阵贯入度≤30mm,仍有相当一部分桩不到位。不到位的桩占沉桩总数的90.8℅,桩端比设计普遍高1.6m∼4m,并有不少桩出现桩头被打碎的现象。经分析,认为主要原因有两条,一是由于○5层细砂密实度很高,平均标贯达到35.4击,一般厚度都在3 m~5.2m,加之○6层粉土平均标贯击数达到31.4击,一般厚度都在2.7 m~5m,形成两个(因地层不同有时合为一个)坚硬夹层,因此管桩穿越十分困难,再要穿入第○7层就更难了;二是由于周边工程前期施工降水,使地基密实度加大,造成沉桩困难。2 业主方案业主提出用粉喷机喷清水引孔,其目的是通过高压水将沿桩深Φ600∼800mm范围内的地层扰动,减少沉桩阻力,以达到沉桩到位的目的。但该机型引孔深度最大19mm,无法穿透第○5层,同时它需要全高扰动土层,无法有选择地扰动坚硬夹层。 作为验证,用该法引了两个孔,引孔后形成一个直径500mm的垂直孔,孔内上部为稀泥浆,下部为较稠的泥浆。施打第一根桩时用开口桩尖,第一节桩即因桩芯孔内泥浆引起的瞬间高压而挤爆。第二根桩改用闭口桩尖,打桩时稀泥浆四处飞溅,无法正常施工。决定放弃该方案。另有人提出用螺旋钻机引孔,因其仍然是全高引孔,并排出泥土,被否决。3 旋喷引孔沉桩方案针对以上情况,与设计、监理以及业主多次研究讨论,决定用高压旋喷工艺引孔,然后沉桩。具体方案如下:(1)测量放线,准确定出桩位;深入了解桩位处地层情况,特别是坚硬夹层的埋深、厚度;高压旋喷机就位、调平,制备膨润土泥浆。(2)高压旋喷机下钻,下钻的同时压注清水,注水压力20Mpa。钻头底与侧面的喷射孔全部喷射水流,便于下钻。(3)钻头下钻到距桩端3m~4 m处时停止,此时第○5层已穿透,第○6层只钻入不足1m。然后在钻杆芯内下一个钢珠,将钻头底部喷孔封闭,使其只能从侧面喷浆,再边提钻边改喷膨润土浆液。喷浆压力提升至25∼28Mpa,旋转速度18∼20r/min,提升速度0.25 m/min,以便将坚硬夹层扰动并悬置,形成一个Φ600∼800mm的扰动层圆柱体。膨润土泥浆比例为1:1,并填加适量火碱,硬夹层膨润土用量约35kg/m(300kg/8m)。为了防止细砂堵塞喷孔,接、拆钻杆前,先上下往复动作数次,并待钻孔内液面略有下降时再接拆。(4)根据地勘报告和钻进不同土层时的速度,可比较准确地确定坚硬夹层的深度和厚度,钻头提升到硬夹层以上时,改喷稀释至1:8~1:10的膨润土浆液,直至提出地面。(5)压注膨润土时,注浆速度快、能量大、呈脉动状喷射,泥砂土粒在喷射流的冲击力、离心力以及压差的作用下,与浆水搅拌混合,被浆水从钻杆侧的空隙携出地面。从携出地面的细砂粒的多少,可直观地观测到引孔内形成的空隙的大小,以不超过桩所占体积的1/2为原则。地下部分膨润土浆液与粗砂颗粒混合,悬置了引孔内。但是由于扩散作用的影响,引孔完毕必须立即打桩,间隔时间不得超过2小时,由于坚硬土层已扰动松软,沉桩会比较顺利。(6)引孔完毕,立即打桩,不得拖延。桩锤不变,仍用D80柴油锤。使用开口桩尖,使部分松软土进入桩腔内,以降低沉桩阻力。打桩时停锤标准以标高结合贯入度综合控制,标高为主,贯入度为辅。4实施效果(1)经过打桩实践证明,采用高压旋喷引孔扰动硬夹层,25m桩引空22m深,可基本沉桩到位,同时贯入度都在三阵十击每阵30mm之内。沉桩后桩端高于设计标高值多数在500mm之内。对单桩承载力做大应变试验,全部符合要求。(2)副原料地连墙开挖后,基坑内的支撑用管桩也暴露出来,观察桩周土之后,进一步验证了理论分析。桩周土层理分布十分明显,紧靠桩是10~28mm膨润土固结体,往外则是膨润土与粉沙、粗沙混合物的固结体,从里往外颗粒粒径逐渐变大。固结物密实度和强度均高于地层土,与桩结合非常紧密,推翻了部分人员对桩承载力的担忧。(3)设计单位对此工艺方法给予肯定,并在后续桩的设计中都明确要求采用这一方法以满足沉桩要求。
 

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